- [檢測百科]分享:超高強度鋼安裝軸開裂原因2025年06月25日 14:12
- 材料為30CrMnSiNi2A超高強度鋼的飛機前起落架安裝軸在使用一段時間后,經磁粉檢測發(fā)現在安裝軸端頭支撐面附近的R角周向有多處裂紋。采用宏觀觀察、掃描電鏡及能譜分析、金相檢驗、硬度測試、化學成分分析等方法對安裝軸開裂的原因進行分析。結果表明:該安裝軸的開裂性質為脆性開裂,安裝軸的R角根部表面轉角區(qū)經磷化處理以及表面鍍鉻處理后,產生了早期氫脆裂紋;安裝軸在大修安裝后受力狀態(tài)改變,裂紋發(fā)生疲勞擴展,最終導致安裝軸開裂。
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- [檢測百科]分享:某火電廠超臨界汽輪機組25Cr2MoVA鋼螺栓斷裂原因2025年06月25日 12:36
- 某火電廠330 MW超臨界汽輪機組汽輪機低壓缸內缸結合面螺栓在運行過程中發(fā)生斷裂。采用宏觀觀察、化學成分分析、金相檢驗、力學性能測試、掃描電鏡及能譜分析等方法對螺栓斷裂的原因進行分析。
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- [檢測百科]分享:淀粉離心機轉鼓開裂原因2025年06月24日 10:55
- 某淀粉離心機轉鼓鼓底表面出現裂紋。采用宏觀觀察、化學成分分析、掃描電鏡及能譜分析、金相檢驗等方法對該離心機轉鼓開裂的原因進行分析。結果表明:轉鼓內表面在加工過程中未圓滑過渡,導致溝槽部位產生應力集中,在腐蝕性氯離子的作用下,轉鼓發(fā)生了應力腐蝕開裂;轉鼓材料組織中析出了硬脆的σ相,析出相周圍局部存在貧鉻區(qū),進一步促進了裂紋的擴展。
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- [檢測百科]分享:船用發(fā)動機Z40CSD10鋼排氣閥斷裂原因2025年06月24日 09:30
- 某船用發(fā)動機Z40CSD10鋼排氣閥在服役約18 000 h后發(fā)生斷裂。采用宏觀觀察、化學成分分析、掃描電鏡及能譜分析、力學性能測試、金相檢驗等方法分析了排氣閥斷裂的原因。結果表明:該排氣閥斷裂性質為疲勞斷裂,斷裂起源于排氣閥閥盤的腐蝕坑處,斷裂排氣閥因長時間接觸高溫煙氣,其表面發(fā)生高溫氧化腐蝕,且煙氣中含有較高含量的腐蝕性S、Cl元素,加速了腐蝕坑的形成,最終導致排氣閥發(fā)生疲勞斷裂。
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- [檢測百科]分享:硫酸轉化器中心筒筋板0Cr18Ni9鋼劣化原因2025年06月23日 11:05
- 某硫酸轉化器中心筒筋板材料發(fā)生嚴重氧化,材料劣化嚴重。采用宏觀觀察、化學成分分析、力學性能測試、金相檢驗、掃描電鏡及能譜分析、X射線衍射分析等方法分析了筋板劣化的原因。
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- [檢測百科]分享:特深沖用汽車板沖壓開裂原因2025年06月23日 10:57
- 某特深沖用汽車板發(fā)生沖壓開裂現象。采用宏觀觀察、掃描電鏡及能譜分析、金相檢驗等方法對汽車板開裂原因進行分析。結果表明:熱軋工序過程中帶鋼表面出現焊瘤,并產生脫落物,脫落物經過軋制嵌入帶鋼表面,最終導致汽車板發(fā)生沖壓開裂。
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- [檢測百科]分享:M50螺栓斷裂原因2025年06月19日 13:12
- 某海洋環(huán)境下服役的M50螺栓發(fā)生斷裂。采用宏觀觀察、化學成分分析、掃描電鏡及能譜分析、X射線衍射分析、二次質譜分析、金相檢驗等方法分析了螺栓斷裂的原因。結果表明:螺栓長期在潮濕的海洋環(huán)境中服役,導致其發(fā)生電化學腐蝕,螺栓表面形成了點蝕坑,并釋放出氫離子;螺栓的根部存在應力集中,氫離子在根部螺紋區(qū)域富集,最終導致螺栓發(fā)生應力腐蝕斷裂。
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- [檢測百科]分享:某儲氣罐角焊縫開裂原因2025年06月19日 11:25
- 某公司儲氣罐使用不足1 a就發(fā)生開裂泄漏事故。采用宏觀觀察、化學成分分析、掃描電鏡與能譜分析、金相檢驗等方法對儲氣罐開裂的原因進行分析。
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- [檢測百科]分享:軸承鋼中非金屬夾雜物的影響與控制2025年06月18日 11:17
- 軸承鋼中非金屬夾雜物的存在嚴重縮短了零件的使用壽命。采用宏觀觀察、金相檢驗、硬度測試、掃描電鏡及能譜分析等方法分析了GCr15軸承鋼內圈開裂及鋼球剝落的原因。闡述了非金屬夾雜物對零件力學性能、疲勞壽命的影響機制。
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- [檢測百科]分享:基于近紅外光譜的輸電線鋼芯腐蝕原位檢測方法2025年06月06日 14:20
- 基于近紅外光譜技術,提出了一種輸電線鋼芯腐蝕原位檢測方法。首先,通過近紅外檢測獲得4類不同腐蝕狀態(tài)輸電線表面的近紅外光譜;然后,對比分析獲得最佳光譜數據預處理方法,通過潛在投影圖(LPG)選擇了最佳建模波長,并結合主成分分析(PCA)降維數據和鵜鶘優(yōu)化算法(POA)優(yōu)化參數建立了基于支持向量機回歸(SVR)的腐蝕狀態(tài)分類識別模型;最后,采用能譜分析數據驗證模型對腐蝕狀態(tài)識別的準確性。
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- [檢測百科]分享:310S和316L不銹鋼在超臨界環(huán)境中的均勻腐蝕行為2025年06月06日 14:00
- 在600 ℃、20 MPa超臨界二氧化碳(S-CO2)環(huán)境中研究了310S和316L奧氏體不銹鋼的腐蝕行為。在靜態(tài)高壓釜中對兩種不銹鋼進行了500 h的均勻腐蝕試驗,采用掃描電子顯微鏡(SEM)、能譜儀(EDS)、X射線衍射儀(XRD)等觀察和分析了試樣表面氧化膜的形貌、成分及結構。
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- [檢測百科]分享:硫酸鹽還原菌對耐微生物腐蝕鋼腐蝕行為的影響2025年05月26日 13:18
- 在硫酸鹽還原菌(SRB)和CO2共存環(huán)境中對耐微生物腐蝕鋼進行了浸泡腐蝕試驗和電化學試驗,并通過掃描電鏡(SEM)、能譜(EDS)和X射線衍射(XRD)等觀察和分析了腐蝕后試樣的腐蝕形貌和腐蝕產物成分。
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- [檢測百科]分享:316L不銹鋼卸扣在海水中快速腐蝕的原因2025年05月26日 10:31
- 采用宏觀觀察、化學成分分析、硬度檢測、金相檢驗、掃描電鏡和能譜分析以及化學消解等方法,分析了316L不銹鋼卸扣在海水中快速腐蝕的原因。結果表明:海水中的Cl-和纜繩涂層釋放出的部分離子促使不銹鋼卸扣表面發(fā)生局部腐蝕,纜繩與卸扣部分位置構成縫隙結構,該區(qū)域在長時間微動磨損和微生物催化的作用下發(fā)生縫隙腐蝕。
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- [檢測百科]分享:L360QS鋼管線的腐蝕原因2025年05月26日 09:49
- 針對某L360QS鋼集輸管線,結合現場服役環(huán)境,采用一系列理化檢驗方法,分析了該管線腐蝕的原因。結果表明:L360QS鋼管線的化學成分符合標準要求,其微觀組織由鐵素體和貝氏體組成;內表面腐蝕層為典型H2S、CO2共存腐蝕體系中的腐蝕產物,結合現場工作環(huán)境,初步認為該管線腐蝕以H2S為主導。腐蝕初期,L360QS鋼管線表面形成一層FeS保護膜,CO2、Cl-、Ca2+和Mg2+共同作用,破壞了FeS產物膜,促進了FeCO3腐蝕產物形成。
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- [檢測百科]分享:2024-T3鋁合金表面三價鉻化學轉化膜的制備及其性能2025年05月22日 14:53
- 開發(fā)了以K2ZrF6、Cr(OH)SO4為主鹽,NH-2為添加劑的2024-T3鋁合金三價鉻-鋯基化學轉化膜制備工藝。通過硫酸銅快速點滴試驗研究K2ZrF6、Cr(OH)SO4和添加劑NH-2質量濃度,工作液溫度,pH以及化學氧化時間對轉化膜耐蝕性的影響規(guī)律。利用中性鹽霧試驗(NSS),劃格法,場發(fā)射掃描電子顯微鏡(SEM)及能譜儀等測試了轉化膜的耐蝕性,漆膜結合力,表面形貌及元素分布等。
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- [檢測百科]分享:X射線光電子能譜測試參數對CaF2氧元素含量測試結果的影響2025年04月29日 13:24
- 針對在X射線光電子能譜刻蝕剖析過程中出現測試結果失真的問題,以CaF2試樣為研究對象,通過改變離子束能量、刻蝕后停頓時間、氧元素的精細譜掃描順序等參數,對試樣表面氧元素含量的測試結果進行分析,同時使用SRIM軟件模擬計算氬離子束刻蝕CaF2產生的空位缺陷,為測試失真分析提供數據支持。結果表明:在CaF2表面測得氧元素的原因為試樣表面吸附殘余氣體中的羥基和O2;通過優(yōu)化X射線光電子能譜測試參數,有效去除了表面的羥基和吸附的O2,削弱或者消除了殘余氣體對測試結果的影響;材料的極性分子和低表面結合能是離子刻蝕過程中表面快速吸附殘余氣體的主要原因。研究結果對使用X射線光電子能譜準確表征具有極性分子材料的元素成分具有重要指導意義。
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- [檢測百科]分享:高溫服役HR3C耐熱鋼的顯微組織變化2025年04月28日 13:00
- 針對火電機組用HR3C耐熱鋼在高溫服役過程中顯微組織變化的問題,對同一機組同時投運及同批次未經投運使用的高溫過熱器HR3C耐熱鋼管進行金相檢驗、掃描電鏡和能譜分析、力學性能測試,初步建立了晶界寬度和晶內第二相的析出、分布情況與力學性能的關系。根據研究結果,將HR3C耐熱鋼管的老化程度分為未老化(初始態(tài))、輕度老化、中度老化和重度老化4種狀態(tài),結果可為HR3C耐熱鋼組織老化程度的評判分級提供參考。
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- [檢測百科]分享:15CrMoG鋼水冷壁爆管原因2025年04月28日 11:25
- 某電廠水冷壁發(fā)生爆管事故。采用宏觀觀察、化學成分分析、力學性能測試、金相檢驗、掃描電鏡及能譜分析等方法研究了水冷壁爆管的原因。結果表明:管子向火側有大量橫向穿晶裂紋,向火側組織老化級別高于背火側,但無明顯過熱特征,裂紋內含有S等腐蝕性元素;機組頻繁調峰以及直流鍋爐運行工況不穩(wěn)定,使管子溫度波動幅度較大的蒸發(fā)段區(qū)域發(fā)生熱疲勞開裂,腐蝕性煙氣加速了裂紋的擴展,最終導致水冷壁發(fā)生爆管事故。
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- [檢測百科]分享:15CrMoG鋼水冷壁爆管原因2025年04月28日 11:25
- 某電廠水冷壁發(fā)生爆管事故。采用宏觀觀察、化學成分分析、力學性能測試、金相檢驗、掃描電鏡及能譜分析等方法研究了水冷壁爆管的原因。結果表明:管子向火側有大量橫向穿晶裂紋,向火側組織老化級別高于背火側,但無明顯過熱特征,裂紋內含有S等腐蝕性元素;機組頻繁調峰以及直流鍋爐運行工況不穩(wěn)定,使管子溫度波動幅度較大的蒸發(fā)段區(qū)域發(fā)生熱疲勞開裂,腐蝕性煙氣加速了裂紋的擴展,最終導致水冷壁發(fā)生爆管事故。
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- [檢測百科]分享:15CrMoG鋼水冷壁爆管原因2025年04月28日 11:20
- 某電廠水冷壁發(fā)生爆管事故。采用宏觀觀察、化學成分分析、力學性能測試、金相檢驗、掃描電鏡及能譜分析等方法研究了水冷壁爆管的原因。結果表明:管子向火側有大量橫向穿晶裂紋,向火側組織老化級別高于背火側,但無明顯過熱特征,裂紋內含有S等腐蝕性元素;機組頻繁調峰以及直流鍋爐運行工況不穩(wěn)定,使管子溫度波動幅度較大的蒸發(fā)段區(qū)域發(fā)生熱疲勞開裂,腐蝕性煙氣加速了裂紋的擴展,最終導致水冷壁發(fā)生爆管事故。
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