日韩精品极品视频在线观看免费_69堂亚洲国产日韩精品无码专区成人妻中文字幕一区二区三区在线久久久久_国产精品99精品无码视亚_强伦人妻一区二区三区视频18_狠狠色综合7777久夜色撩人,美国色情三级欧美三级,精品人妻无码一区二区三区换脸,欧美午夜精品一区二区三区电影

國檢檢測歡迎您!

微信公眾號|騰訊微博|網站地圖

您可能還在搜: 無損檢測緊固件檢測軸承檢測浙江綜合實驗機構

社會關注

分享:某特種密封箱端蓋固定件撕脫原因和優(yōu)化改進

返回列表 來源:國檢檢測 查看手機網址
掃一掃!分享:某特種密封箱端蓋固定件撕脫原因和優(yōu)化改進掃一掃!
瀏覽:- 發(fā)布日期:2025-01-08 16:14:33【

安全性是系統(tǒng)設計中一項重要的、需要關注的項目。文中涉及的固定件一般用于固定特種密封箱端蓋支撐附件,防止端蓋開啟時碎塊在高溫、高壓、高速氣體(燃氣流)的沖刷作用下二次受力,導致支撐附件脫落而砸傷地面設備及工作人員,該固定件直接關系到系統(tǒng)工作的成功性和安全性[1]。某型號密封箱端蓋固定件及安裝狀態(tài)照片如圖1所示。在某次飛行試驗中,該型號端蓋工作時有碎塊飛出,在燃氣流沖刷的影響下[2],出現固定件撕脫損壞的現象,導致支撐件與端蓋分離,嚴重威脅地面設備及工作人員的安全。筆者對固定件撕脫機制、鋪層層數進行研究,對連接孔分布進行仿真分析,進一步提高了固定件與端蓋的黏接強度,并提出了改進措施,以防止該類問題再次發(fā)生。 

圖  1  某型號密封箱端蓋固定件及安裝狀態(tài)照片

由于目前端蓋所屬特種密封箱系統(tǒng)要求輕質化,因此需要采用比強度較高的材料成型端蓋固定件。玻璃纖維增強復合材料(俗稱玻璃鋼)[3]可以作為固定件原材料。該材料具有較好的耐腐蝕性、電絕緣性、熱性能和可設計性等優(yōu)點[4]。固定件應用壓制成型工藝,選用的材料及工藝制作的固定件需要具有一定的抗拉強度,且韌性較好??估瓘姸仍酱?固定件越不容易被外力拉斷撕脫,韌性越好,固定件與端蓋內表面的配合度越高。一般使用膠黏劑黏接和標準件(自攻螺釘等)固定的方式將固定件與端蓋連接。 

固定件撕脫故障出現后,對影響產品質量的5個因素(人、機、料、法、環(huán))進行排查,結果均無異常。經過進一步分析,發(fā)現該故障出現的原因屬于工藝設計問題,最終定位為固定件強度不足和固定件連接孔分布不合理。 

解剖同批次生產的固定件,查看其內部結構,發(fā)現固定件壓制后出現材料疏松、分層現象,內部分層固定件宏觀形貌如圖2所示。 

圖  2  內部分層固定件宏觀形貌

固定件由厚度為0.36 mm的預浸玻璃纖維布壓制成型,層數為6層,設計厚度為1.5 mm,經計算,固定件預浸布的壓縮率為30%,壓縮率定義公式為 

?=1-??×? (1)

式中:η為預浸布壓縮率;δ為壓制成板材的厚度;k為預浸布壓制前的單層厚度;n為預浸布層數。 

經分析,預浸布層間存在的缺陷相對較多,導致固定件強度偏低、易撕裂,這是因為預浸布壓縮率偏低。 

故障固定件連接孔分布如圖3所示。由于固定件在端蓋打開飛出時受力,固定件連接孔處及附近區(qū)域會產生應力集中,且加工連接孔時,橫向分布的玻璃纖維處于被切斷狀態(tài),因此固定件破壞位置基本在連接孔附近,可得出固定件連接孔處易撕裂的結論。損壞的固定件連接孔宏觀形貌如圖4所示。 

圖  3  故障固定件連接孔分布示意
圖  4  損壞的固定件連接孔損壞宏觀形貌

針對固定件強度設計余量不足的問題,用不同層數的玻璃纖維預浸布制作不同厚度的拉伸試樣,對試樣進行拉伸試驗,試驗結果如表1所示。由表1可知:預浸布壓縮率為50%試樣的抗拉強度明顯提高。由于端蓋內表面為弧面,固定件與端蓋裝配時產生協(xié)調變形,固定件剛度越低,協(xié)調變形能力越大,安裝固定件的標準件承受的裝配應力越小,對固定件安裝狀態(tài)越有利。 

Table  1.  不同玻璃纖維層數及壓縮率試樣的抗拉強度
序號 層數 厚度/mm 壓縮率/% 抗拉強度/MPa
1 6 1.5 30 268
2 9 2.2 30 283
3 12 3.0 30 281
4 9 1.6 50 372
5 12 2.2 50 370

根據上述分析,將預浸玻璃纖維布層數增加至9層,經壓實后,固定件厚度為1.6 mm,壓縮率為50%時,固定件具有良好的綜合力學性能。 

針對固定件受力時連接孔附近區(qū)域應力集中的問題,對故障固定件進行受力仿真分析。根據實際工況,對連接孔處施加固定約束,其余面施加恒定壓力,應力分布云圖如圖5所示。圖中橫向連接孔間應力處于連續(xù)狀態(tài),可知當固定件受力時,該處所受拉力集中在孔附近,且使用鉆孔工藝加工連接孔時,橫向分布的玻璃纖維處于被切斷狀態(tài),因此容易造成固定件撕脫。 

圖  5  故障固定件(4孔)受力時應力分布云圖

針對上述問題,調整連接孔數量及分布狀態(tài),擬改進的固定件(5孔)受力時應力分布云圖如圖6所示。該分布狀態(tài)使得固定件受力時,孔與孔之間受力不連續(xù),且橫向只存在單一連接孔,可以減輕因機械加工連接孔造成的玻璃纖維損傷程度。 

圖  6  擬改進固定件(5孔)受力時應力分布云圖

根據固定件工作狀態(tài)設計拉伸試驗工裝,模擬受力狀態(tài),對固定件進行試驗驗證,判斷現有固定件和提高壓縮率、優(yōu)化連接孔數量及分布位置后固定件的抗拉強度,驗證改進措施的可靠性和真實性。固定件拉伸試驗工裝如圖7所示,其中泡沫基體與端蓋為同一體系材料。 

圖  7  固定件拉伸試驗工裝示意

制作改進前及改進后固定件試樣,對其進行拉伸試驗,每個試樣的拉伸力如表2所示。由表2可知:改進后固定件拉伸力較改進前提高約1.56倍,拉伸力大幅增大。 

Table  2.  固定件試樣的拉伸力
狀態(tài) 試樣編號 拉伸力 平均值
改進前 1-1 2 185 2 288
1-2 2 490
1-3 2 190
改進后 2-1 4 870 5 853
2-2 6 255
2-3 6 435

試驗過程中固定件拉伸后宏觀形貌如圖8所示。 

圖  8  試驗過程中固定件拉伸后宏觀形貌

端蓋內表面和固定件黏接面為弧面,在上述改進狀態(tài)的基礎上,進一步對固定件形狀進行優(yōu)化設計,將固定件黏接面由平板結構優(yōu)化為與端蓋內表面匹配的弧面形式,與蓋體內表面貼合,使得固定件與蓋體內表面黏接時膠層厚度均勻,以降低裝配應力造成的固定件強度受損程度。優(yōu)化設計后的固定件黏接面如圖9所示。 

圖  9  優(yōu)化設計后的固定件黏接面示意

采取提高壓縮率、優(yōu)化連接孔數量及分布位置、形狀優(yōu)化等措施,制作優(yōu)化后固定件試樣,對這些試樣進行拉伸試驗,拉伸試驗結果如表3所示。由表2~3可知:進一步優(yōu)化后固定件試樣的拉伸力提高約13%。 

Table  3.  進一步優(yōu)化后固定件試樣的拉伸力
試樣編號 拉伸力 平均值
d-1 7 160 6 643
d-2 6 470
d-3 6 298

對某特種密封箱端蓋固定件撕脫原因進行分析,結果表明:固定件壓縮率偏低是造成固定件強度不足的主要原因,固定件連接孔分布不合理進一步造成其材料受損,最終導致固定件在受力時發(fā)生損壞并脫落。 

經過提高固定件壓縮率、優(yōu)化連接孔數量及分布位置,固定件的拉伸力提高1.56倍,進一步優(yōu)化固定件形狀后,拉伸力提高約13%。經過改進后,固定件撕脫將不再發(fā)生。



文章來源——材料與測試網

推薦閱讀

    【本文標簽】:密封箱檢測 端蓋檢測 支撐件檢測 緊固件檢測 檢測公司 第三方檢測機構
    【責任編輯】:國檢檢測版權所有:轉載請注明出處
    關閉
    久久久国产精品黄毛片_69堂亚洲国产日韩精品无码专区成人妻中文字幕一区二区三区在线久久久久_出轨熟女人妻HD中文_性一交一乱一美A片麻豆网站_丰满熟女人妻一区二区三